液壓油站換熱效果差的原因分析及措施-液壓系統_液壓油缸_氣動元件_液壓系統廠家_液壓系統報價--郑州顺宝机械制造集团

Qingdao Baishicheng Hydraulic Technology Application Co. Ltd.!

Qingdao Baishicheng Hydraulic Technology Application Co. Ltd.
More than 20 years focus on hydraulic technology

Contact Us

Haier Road 88 Jia, Yinghai Industry Park, Jiaozhou Qingdao, Shandong Provinz, China
132-2087-3388
Location:Home > News > Branch News
液壓油站(zhan)換熱效果差的(de)原因分析及措(cuo)施
2025.12.16
某(mǒu)公司#3線5000t/d預分解(jie)窯熟料生産線(xian),實際産量在5700t/d左(zuo)右。因原篦冷機(jī)生産能力受限(xian),于2025年12月升級換(huàn)代,由三代充氣(qi)梁✊式液壓傳動(dong)篦冷機改造成(chéng)四代推動棒式(shì)篦冷🌈機,型号GL4×6,有(you)效冷卻面積為(wéi)142.2㎡,沖程0~30次/min,配套邁(mai)克✔️液壓驅動✏️系(xi)統。液壓控制參(can)數為:額定流量(liàng)260L/min,使用(yòng)溫度35~58℃,四台液壓(ya)泵工作,外加一(yi)台備用泵。液壓(yā)油箱🥰油量控🙇‍♀️制(zhì)在2800L左右,使用殼(ke)牌VG46#抗磨液壓油(you),設置油溫55℃報警(jing),65℃液壓✌️油站跳停(tíng)。篦冷機正常運(yùn)行推14~16次/min,壓力在(zai)15~17MPa之間。

一、存在的(de)問題



液壓油站(zhàn)配圓柱列管式(shi)油水換熱器,型(xing)号GLC,冷卻面積21㎡。在(zài)使用過♻️程中,液(yè)壓油溫偏高(54~59℃),高(gāo)溫天氣時油溫(wen)高達❄️63℃。由于油溫(wen)偏高🍉,造成:


(1)液壓(yā)管路控制元件(jiàn)橡膠油封老化(huà)快,易滲油、漏油(you),需經常在線更(geng)換,工人勞動強(qiáng)度增加🈲,還♉造成(cheng)液壓油浪費。


(2)液(ye)壓缸軸密封和(he)活塞密封老化(hua)快,需定期檢查(chá)、保養🍓,否🏃則會突(tū)發大量漏油,被(bèi)動更換液壓缸(gang)。由于液壓缸驅(qū)動結構原因在(zài)線處理難度大(da),需停機處理,影(yǐng)響運轉率。


(3)油溫(wen)高對油質影響(xiǎng)大,性能降低。實(shi)測列管式換熱(re)器循環水進出(chu)口溫度相差3℃,油(yóu)溫進出口相差(cha)5℃,油箱内油溫高(gao),熱交換效率低(dī),冷卻面積小。檢(jiǎn)修清洗🏃🏻‍♂️列管換(huan)熱器發現部分(fen)列管被微細淤(yū)泥堵塞,減小了(le)冷卻面積,影響(xiang)到熱交換效率(lǜ)。





在2025年12月檢(jian)修期間利用油(you)站空地增加一(yī)台闆式熱交換(huan)❌器與列管換熱(re)器并聯(見圖1),闆(pǎn)式換熱器型号(hao)TTBRO,換熱面積30㎡。窯啟(qǐ)運後液壓油降(jiang)溫效果明顯,保(bǎo)持在42~45℃,但半月内(nei)油溫又逐漸上(shang)升至50℃左右。未達(dá)到理想🍉冷卻效(xiào)果。
換熱器冷卻(que)油效果差有幾(ji)方面原因:(1)設計(ji)換熱面積不合(hé)理,達不到冷卻(que)效果。(2)不符合水(shui)質要求的循環(huan)水注入換熱器(qi)冷卻,水質硬度(dù)大,水中的鈣鎂(měi)碳酸鹽遇熱分(fèn)解為碳酸鈣和(hé)氫氧👉化鎂等沉(chén)😘澱物,沉積附着(zhe)于換熱器表面(miàn)而大幅降低熱(rè)交換效率。此類(lèi)水垢堅硬,需🍓用(yong)酸清洗。(3)循環水(shui)中雜質多,細微(wēi)顆粒在換熱器(qì)内沉積淤塞。


利(lì)用一次檢修再(zài)次對列管式和(hé)闆式換熱器進(jin)行拆☔卸清洗。闆(pan)⭐式換熱器水路(lu)沉積大量細微(wēi)顆粒淤泥,列管(guǎn)中還有堵塞現(xiàn)象。冷卻效果不(bú)好主要是淤泥(ní)沉積,影響熱交(jiāo)換,但此類淤泥(ní)好清洗。


分析循(xún)環水中含細微(wēi)泥質原因為:該(gai)公司應環保形(xing)勢要求和節約(yuē)用水原則,決定(dìng)廠區内廢水不(bú)出廠,2008年修建了(le)三個串聯的總(zong)容量3290m³的大型水(shui)沉澱池,利用排(pai)水溝收集排放(fàng)廢水和雨水,用(yong)來供✍️水車地面(miàn)灑水和水泥磨(mo)獨立循環水系(xì)統降溫,收集水(shui)中存在細微顆(kē)粒懸浮物。2013年開(kai)始為節約地下(xià)水資源,#3熟料生(sheng)産線系統循環(huán)水泵站水池原(yuán)用地下深井水(shui)補水,現利用地(dì)下水和沉澱池(chi)回水相結合方(fang)式補水。泵站水(shui)池内添加阻垢(gou)劑,控制循環水(shuǐ)硬度在9~10mmol/L之間。循(xun)環水硬度雖不(bú)低但換熱器溫(wen)度對結垢👌影響(xiǎng)不大,結合實際(ji)檢查并無硬質(zhi)水垢,所以不是(shi)影響熱交換的(de)主因。又由于循(xun)環水中有回收(shōu)利用廢水,存在(zai)大量細微泥質(zhì)顆粒懸浮物。換(huan)熱器結構決定(dìng)内部流速降低(dī),微小懸浮物在(zai)此沉澱聚積,造(zao)成部分堵塞,從(cóng)而換熱效率降(jiàng)低。


由于運行期(qī)間設備不允許(xǔ)停運,換熱器不(bú)能随意拆卸清(qing)洗,結合實際情(qíng)況,決定增加反(fan)沖洗閥門來排(pai)除換熱器内❤️沉(chen)積淤泥。現換熱(rè)器進出口管道(dao)直徑是Φ40mm,循環水(shui)壓力控制在0.35~0.4MPa之(zhi)間。于是在換熱(rè)器循環水進水(shuǐ)管道加🈲Φ40mm截止閥(fa),在新增截止閥(fá)和換熱器循環(huan)水進口法🔆蘭之(zhī)間加Φ25mm外排水閥(fa)門(見圖1)。操作時(shi)關閉進水閥門(mén),打開外排水閥(fá)門,迅速降壓,利(lì)用🔴回水壓力沖(chong)洗出換熱器内(nèi)沉積的淤泥


制(zhì)定操作制度,定(ding)期反沖,可見到(dao)明顯的渾濁循(xun)環水排出。反沖(chòng)以來液壓站油(you)溫長期可穩定(dìng)在42~46℃之間,增加了(le)液壓設💯備的使(shǐ)用♈周期,提高了(le)運轉率,降低了(le)材料消耗和工(gong)人勞動強度。


三(sān)、結語



(1)換熱器頻(pín)繁拆卸清洗,影(ying)響列管式換熱(re)器内銅管使用(yong)周🛀期。清洗操作(zuò)不規範會損傷(shang)銅管,形成内漏(lòu),造成更大損失(shī)。闆式⁉️換熱器每(měi)次拆裝要防止(zhǐ)安裝錯誤造成(chéng)水、油短路或内(nèi)外漏。拆卸清洗(xi)頻繁,會造成人(ren)工和液壓油的(de)浪費。增加☀️反沖(chòng)🏃則很好的解決(jué)了此類因循環(huán)水雜質而造成(chéng)的換👈熱效果差(cha)的難題。


(2)針對循(xún)環水現狀,窯中(zhōng)托輪油溫偏高(gāo),在窯中托輪循(xun)環水進口增加(jiā)反沖洗閥門,油(yóu)溫得以有效控(kòng)制穩定在45~55℃;且窯(yáo)主減速機油站(zhàn)換熱器進口增(zeng)加反沖閥門,油(you)溫降低效果明(ming)顯。


(3)對于水資源(yuan)節約利用應給(gěi)予鼓勵,但在改(gai)變了循環水的(de)一些水質特性(xing)時應提前做好(hǎo)♋防範措施,否則(zé)會對設備造成(chéng)影響。

返回頂部(bù)

总 公 司急(ji) 速 版WAP 站H5 版无线(xian)端AI 智能3G 站4G 站5G 站(zhan)6G 站
·
·
·
  
·